一、混凝土攪拌站卸料時堵料
故障現象:攪拌機在卸料過程中(zhōng),混凝土堵在攪拌車(chē)的入口不能(néng)進入,造成混凝土堵在卸料鬥内。
原因分(fēn)析:堵料原因是卸料太快所緻。攪拌機半開開度過大時,會使混凝土卸料過快。攪拌機半開時間過短時,在轉到全開時,也會使混凝土卸料過快。
處理(lǐ)過程:如在半開過程中(zhōng)堵料,則把攪拌機卸料門半開開度調小(xiǎo)。如在半開轉全開時堵料,則需把半開時間延長(cháng)。
二、粉料罐料位計指示異常
故障現象:粉料罐裏有(yǒu)料、沒料,料位計都顯示有(yǒu)料。
原因分(fēn)析:當粉料罐内粉料覆蓋料位計時,料位計旋轉葉片受到阻力停止轉動,此時,料位計給出有(yǒu)料信号。當料位機旋轉葉片粘料過多(duō)到一定程度或旋轉葉片與安(ān)裝(zhuāng)座之間間隙過少而發卡,料位計無法轉動,料位計會輸出有(yǒu)料信号。另料位計接線(xiàn)錯誤或料位計損壞也會發出錯誤信号。
處理(lǐ)過程:
1、拆除料位計,清理(lǐ)旋轉葉片上所沾的粉料;
2、檢查旋轉葉片與安(ān)裝(zhuāng)座套之間的間隙是否足夠,如過小(xiǎo)則需進行處理(lǐ);
3、檢查料位計的接線(xiàn)是否正确;
4、拆除通電(diàn)實驗,判斷料位計是否損壞。
三、粉沒灰不卸料
故障現象:粉煤灰稱量時實際值與目标值之差1.5kg,此時攪拌主機卸料門已關閉,但粉煤灰不卸料。
原因分(fēn)析:粉煤灰是否能(néng)正常卸料是與稱量是否基本達到目标值、氣動蝶閥關門信号是否到位、氣動蝶閥電(diàn)磁閥是否正常得電(diàn)有(yǒu)關。
處理(lǐ)過程:
1、手動操作(zuò)粉煤灰卸門可(kě)正常動作(zuò),可(kě)判斷氣動蝶閥氣路、機械無故障;
2、檢查該蝶閥關門到位信号16.3發現有(yǒu)指示;
3、檢查粉煤灰稱量儀表的參數,發現卸料延時放料控制時間參數設置不對,更改此參數後正常。
四、外加劑計量不準
故障現象:外加劑計量不準。
原因分(fēn)析:
1、傳感器零點漂移;
2、傳感器損壞;
3、五孔接線(xiàn)盒損壞;
4、終端顯示器損壞;
處理(lǐ)過程:經檢查傳感器-五孔接線(xiàn)盒-終端顯示器的接線(xiàn)均沒有(yǒu)問題,用(yòng)“短接法”,将五孔接線(xiàn)盒直接甩開,把傳感器直接對接終端顯示器,重新(xīn)校正。
五、配料站各卸料門均顯示門沒到位
故障現象:在生産(chǎn)過程中(zhōng)突然顯示配料站4種骨料卸料門均顯示沒有(yǒu)關到位,其他(tā)監控正常。
原因分(fēn)析:
1、線(xiàn)路問題,掉零線(xiàn),檢查100号線(xiàn);
2、PLC程序故障;
3、PLC電(diàn)源及PLC輸出電(diàn)源。
處理(lǐ)過程:檢查操作(zuò)台PLC輸出指示燈,有(yǒu)正常輸出,而用(yòng)萬用(yòng)表量電(diàn)壓是均為(wèi)0V,因此可(kě)以判斷PLC輸出沒有(yǒu)電(diàn)源,經檢查發現對應的保險燒壞,更換後正常。
六、自動生産(chǎn)過程中(zhōng)攪拌主機不卸料
故障現象:在自動生産(chǎn)過程中(zhōng),攪拌主機突然不卸料。
原因分(fēn)析:
1、PLC輸出點及程序問題;
2、攪拌主機開門電(diàn)機、油泵、溢流閥、電(diàn)磁閥問題;
3、電(diàn)氣線(xiàn)路問題。
處理(lǐ)過程:
1、首先檢查操作(zuò)台上暫停按鈕看是否亮燈,發現沒有(yǒu)亮燈,監控畫面上暫停投料也未點擊;
2、切換到手動生産(chǎn)狀态,用(yòng)手按下攪拌主機全開門按鈕,發現油泵電(diàn)機不啓動,用(yòng)萬用(yòng)表測量開門電(diàn)磁閥線(xiàn)圈電(diàn)壓為(wèi)0V,線(xiàn)圈電(diàn)阻為(wèi)23歐姆,此時初步判斷為(wèi)電(diàn)氣線(xiàn)路問題;
3、再次按下全開門鈕同時檢查攪拌主機開門信号PLC輸入點13.7,發現13.7正常亮但開門信号輸出點Q4.6不亮;
4、以上結果可(kě)判斷為(wèi)PLC程序問題或程序鎖死,接着再次檢查操作(zuò)台上暫停按鈕,并用(yòng)手反複按兩次,發現為(wèi)暫停按鈕被按下程序鎖死,但由于暫停按鈕指示燈已燒壞未及時發現,将該按鈕複位後故障排除。